渣漿泵(beng)電機發熱是什麼(me)情況?
浏覽次數:1479發(fa)布日期:2025-12-13
渣漿泵電(diàn)機過熱存在的問(wen)題
細煤泥泵池的(de)人料量與濃度增(zeng)加,使泵的工作負(fu)🛀荷增加☁️。渣👈漿泵型(xíng)号為3007ZJA-1-A70,揚程42.6m,流量945m³/h,電(diàn)機型号Y355M2-6,功率185kW,轉速(sù)960r/min,額定電流193.5A。在開車(che)運行⛱️穩定後,電機(jī)電流升至210A左右,電(dian)機溫度急劇升高(gāo),達到100℃,電機槽輪溫(wen)度也非常👣高,導緻(zhì)25N4830三角帶的壽命大(dà)幅下降,電機在超(chāo)負荷條🥵件下根本(ben)無法正常運行。
渣(zhā)漿泵電機過熱原(yuan)因分析
1)先是懷疑(yí)泵體本身有問題(ti)。因為該泵已運行(hang)2年多,從🙇🏻來沒有大(dà)修過。于是,就對該(gāi)泵進行大修。大修(xiū)後試車,電機仍然(rán)超電流。于是就換(huàn)了一台新泵,結果(guǒ)電機溫🏃🏻度沒有變(biàn)化,還🏒是很高。
2)考慮(lǜ)電機可能老化,于(yu)是就更換了新電(diàn)機,結果溫度還⛷️是(shì)🈲沒有💔變化。
3)懷疑管(guǎn)路阻力發生變化(huà),但檢查後發現管(guǎn)路沒有阻♊塞或洩(xie)漏🌂情況。
4)既然泵、電(diàn)機和管路都沒有(you)問題,認為,還有兩(liang)種可能會🌈引起電(dian)機超負荷:(備選型(xíng)時,可能忽略了介(jiè)質濃度發生的改(gǎi)變,電機選🏒小了;②還(hai)有一種可能是,泵(beng)的揚程😍大于工況(kuàng)需要揚程,運行工(gong)況點向大流量偏(piān)移。
渣漿泵電機過(guo)熱解決措施
由于(yú)現場條件、生産時(shi)間、資金等的限制(zhì),更換泵體或換大(dà)電機都不太容易(yì)實現,隻能通過泵(bèng)的特性✂️曲線💞來解(jiě)決電機超負荷問(wèn)題。
通常采用的改(gǎi)變葉輪數目法和(he)削短葉輪葉片長(zhǎng)度法,手續繁雜,而(ér)且需要同時大幅(fú)度降低流量和揚(yang)程,不宜采用。我們(men)嘗試采用閘門節(jiē)流法來調解🏃♂️水泵(beng)流量。但是,由于這(zhe)種方法增加了🏒管(guǎn)道的阻力🌈損失,增(zeng)加㊙️水泵電耗,而且(qie)調節範圍不大,也(yě)不能達到目的。
所(suǒ)以,最後采用改變(bian)轉速調節法來調(diao)解水泵的特性曲(qu)線。
由于該泵給礦(kuang)漿預處理器打料(liao),安裝在标高0.0m處,礦(kuàng)漿預處理器✨安裝(zhuang)在标高25.4m處,而且管(guan)路中隻有2個彎頭(tóu)、1個閘閥🈲,其餘均為(wei)直管,管路阻力不(bu)大。經過計算,泵的(de)揚程達33.4m即可滿足(zú)🌈需要。根據公式:
H1/H2=n1/n2
式(shì)中:H1為改後泵的揚(yang)程,m;H2為改前泵的揚(yáng)程,42.3m;n1為改後泵的轉(zhuǎn)速,r/min;n2為改前泵的轉(zhuan)速,r/min。
可得n1=H1×n2÷H2
該泵為三(sān)角帶傳動。其中,電(diàn)機端槽輪直徑D1 480mm,電(diàn)機轉🈲速960r/min,泵💞端🐆槽❤️輪(lun)直徑600mm。可算出泵端(duan)轉速n2=480×960÷600=768r/min。
即改後泵速(sù)n1=33.4×768÷42.3=606r/min
改後電機槽輪直(zhí)徑:
D2=n1×600÷n2=606×600÷960≈380mm
因此,将電機端(duān)槽輪直徑變小至(zhi)380mm,就可降低轉速,減(jiǎn)少🏃🏻♂️電機負荷。為此(ci),重新設計了新的(de)電機槽輪,直徑380mm,泵(bèng)的轉速🚶♀️每分📱鐘降(jiàng)低了162r。實際運行後(hou),消除了電機過熱(rè)現象,能夠适應正(zhèng)常生産。
但是,電機(ji)槽輪直徑變小了(le),使原有25N4830的三角帶(dai)變長🔞,電機底🙇🏻腳🔆螺(luó)絲調整距離滿足(zu)不了實際需要。所(suǒ)以,根據現場情況(kuàng),經過測算,更換了(le)原有的三角帶,采(cai)用了25N4570三角帶,解決(jué)了三🥵角帶松的問(wèn)題。
事實證明,由于(yu)細煤泵池物料發(fa)生了變化,原有的(de)泵及電機選型已(yǐ)不能适應新工藝(yì)需要。為此,應根據(jù)泵和管路的特性(xing)曲線選擇出最佳(jia)的工況點。由🐕于現(xiàn)場條件限制,本文(wén)🌈采用的上述辦法(fǎ)經濟實用,節省了(le)大量的資金和工(gong)作時間。