渣漿泵電機過熱的原因以及解決方法-湖北省常州思复装备制造有限责任公司
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渣(zha)漿泵電機過(guò)熱的原因以(yǐ)及解決方法(fǎ)

浏覽次數:2505發(fa)布日期:2025-12-13
  渣漿(jiang)泵電機過熱(rè)存在的問題(tí)
 
  細煤泥泵池(chi)的人料量與(yu)濃度增加,使(shǐ)泵的工作負(fù)😘荷增❓加👄。渣漿(jiāng)泵型号為3007ZJA-1-A70,揚(yang)程42.6m,流量945m³/h,電機(jī)型号Y355M2-6,功率185kW,轉(zhuǎn)速960r/min,額定電流(liú)193.5A。在開車運行(háng)穩定後,電機(jī)電流升至210A左(zuǒ)右,電機溫度(dù)急劇升高🌏,達(dá)到100℃,電機槽輪(lún)💔溫度也非常(cháng)高,導緻25N4830三角(jiao)帶的壽命大(dà)幅下💰降,電機(ji)在超負荷條(tiao)件下根本無(wú)法正常運行(hang)。
 
  渣漿泵電機(jī)過熱原因分(fèn)析
 
  1)先是懷疑(yi)泵體本身有(you)問題。因為該(gai)泵已運行2年(nián)多,從來沒有(you)✉️大修過。于是(shì),就對該泵進(jìn)行大修。大修(xiu)後☀️試車,電機(ji)仍然超電流(liu)。于是就換了(le)一台新泵,結(jie)果電機溫度(dù)沒有變化,還(hai)是很高。
 
  2)考慮(lü)電機可能老(lǎo)化,于是就更(gèng)換了新電機(ji),結果溫度還(hái)是🔱沒有變化(hua)。
 
  3)懷疑管路阻(zǔ)力發生變化(hua),但檢查後發(fa)現管路沒有(you)🏃‍♀️阻塞💃🏻或洩漏(lou)情況。
 
  4)既然泵(beng)、電機和管路(lu)都沒有問題(tí),認為,還有兩(liǎng)種可能會引(yin)起電機超負(fu)荷:(備選型時(shi),可能忽略了(le)介質濃度發(fa)生👉的改變,電(diàn)機選小了;②還(hái)有一種可能(neng)是,泵的揚程(chéng)大于工況需(xū)要🈲揚程,運行(háng)工況😍點向大(dà)流量偏移。
 
  渣(zhā)漿泵電機過(guò)熱解決措施(shi)
 
  由于現場條(tiao)件、生産時間(jiān)、資金等的限(xian)制,更換泵體(ti)或換大電✊機(ji)都不太容易(yi)實現,隻能通(tōng)過泵的特性(xing)曲線來解決(jue)電👨‍❤️‍👨機超📞負荷(he)問題。
 
  所以,最後采(cǎi)用改變轉速(sù)調節法來調(diao)解水泵的特(tè)🔞性曲線。
 
  由于(yú)該泵給礦漿(jiāng)預處理器打(da)料,安裝在标(biāo)高0.0m處,礦✉️漿預(yu)處🔞理器⛹🏻‍♀️安裝(zhuang)在标高25.4m處,而(er)且管路中隻(zhi)有2個彎頭、1個(ge)閘閥🌈,其餘均(jun)為直管,管路(lù)阻力不大。經(jing)過計算,泵的(de)揚程達33.4m即可(ke)滿足需要。根(gen)據公式:
 
  H1/H2=n1/n2
 
  式中(zhōng):H1為改後泵的(de)揚程,m;H2為改前(qian)泵的揚程,42.3m;n1為(wéi)改後泵🈲的轉(zhuan)速,r/min;n2為改前泵(beng)的轉速,r/min。
 
  可得(dé)n1=H1×n2÷H2
 
  該泵為三角(jiǎo)帶傳動。其中(zhong),電機端槽輪(lun)直徑D1 480mm,電機轉(zhuǎn)💋速960r/min,泵端🙇🏻槽輪(lun)直徑600mm。可算出(chū)泵端轉速n2=480×960÷600=768r/min。
 
  即(jí)改後泵速n1=33.4×768÷42.3=606r/min
 
  改(gai)後電機槽輪(lun)直徑:
 
  D2=n1×600÷n2=606×600÷960≈380mm
 
  因此,将(jiāng)電機端槽輪(lún)直徑變小至(zhì)380mm,就可降低轉(zhuǎn)速,減少電機(ji)負荷。為此,重(zhòng)新設計了新(xīn)的電機槽輪(lún),直徑380mm,泵的💛轉(zhuan)速每分鐘降(jiàng)🔆低了162r。實際運(yùn)行後,消除了(le)電機過熱現(xiàn)象,能夠适應(ying)正🥰常生産。
 
  但(dan)是,電機槽輪(lun)直徑變小了(le),使原有25N4830的三(san)角帶變長,電(diàn)機底❓腳螺絲(si)調整距離滿(man)足不了實際(jì)需要。所以,根(gen)據現場情況(kuàng),經過測算,更(geng)換了原有的(de)三角帶,采用(yòng)了25N4570三角帶,解(jiě)決了三角帶(dài)松的問題。
 
  事(shì)實證明,由于(yu)細煤泵池物(wu)料發生了變(bian)化,原有的泵(bèng)及🧡電機選型(xíng)已不能适應(yīng)新工藝需要(yao)。為此,應根據(ju)泵😄和管路的(de)特性曲線選(xuan)擇出最佳的(de)工況點。由于(yu)現場🌈條件限(xian)制,本文采用(yòng)的上述辦法(fǎ)經濟實用,節(jie)省了大量的(de)資金和工作(zuò)時間。
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